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CJK6150H数控车床主轴变频改造

2023-05-09 来源:尚佳旅游分享网
r艺装备 西 而爵 CJK61 50H数控车床主轴变频改造 张维军 (陕汽集团华臻三产公司 陕西西安710200) 摘要:本文通过对我公司使用的CJK6150H数控车床,针对日常使用中出现的较为频繁的故障,应用 目前技术领先的变频技术,对机床进行了变频改造,大大降低了故障率,使月维修费用从5000余元降 低到目前不到200元,减少了维修费用,降低了员工的劳动强度,提高了生产效率,为企业创造了不少 的经济效益。 关键词:主轴;齿轮;变频;调速 CJK6150H numerical control lathe main axle frequency conversion transformation Zhang Wei-Jun Shaanxi automobile group CO.,ltd HuaZhen tertiary industyr company Abstrsct:This article through the CJK6 1 50H numerical control lathe which uses for Our company,presents a more rfequent breakdown in view of the daily use,the application present technology leading frequency conversion technology,has made a series of rfequency conversion rtansformation to the engine bed,cut the failure rate greatly, causes the month maintenance cost to reduce from 5000 Yuan to at present less than 200 Yuan,reduced the maintenance cost,reduced staffs fatigue fatigue resistance,raised hte production efifciency,was the entreprise has created many economic efifciencies. Key words:main axle;gear;frequency conversion;timing 前言 箱内部传动齿轮经常损坏,传动离心式离合器损坏。生 产任务繁忙时,平均每台机床每周损坏齿轮2个,每次 CJK6150H数控卧式车床为宝鸡机床厂生产,配备 需1名维修工进行维修30分钟。 广州数控DA980TA系统。其机床加工精度较高,生产 下图为损坏的齿轮: 效率较高,操作方便,适用面广,很适合大批量精密加 工。华臻三产公司拥有的3台此机床,用于加工 DZ91 12330061轴头,加工步序为大端面和精镗大端内 孔。 1、原使用状况和存在问题: 每月损失费用统计如下: 根据产品要求,必须使用 320卡盘进行装夹。日 每月损失费用统计如下: 常正常操作过程中,在主轴频繁的启动和停车时,床头 备件损失: 每周2个齿轮×均价200元×3台机床×4 西 雨两 工艺装备 ] 而 面 面 周=4800元 的正反转,去除了交流接触器互锁电路的繁琐和电流冲 工时损失: 击,简化了动力线路,提高电机和电器元件稳定性; 3_3变频器可根据CNC系统输出的模拟电压,实 现机床主轴的无级调速,CNC系统的加工程序上就可 方便的控制主轴转速,减少了传统机械式主轴停车换档 的作业模式,从而大大的提高了生产效率; 3.4变频器在变频、运行等各种状态过程中输出微 30分钟少加工6件×折算单件加工费0.8元× 每周停机2次×3台机床×4周=115.2元 合计每月损失:4800+ll5.2=4915.2元 2、原因分析 经过现场仔细的分析和与厂家进行咨询,最后认为 功耗、低功耗、额定功率等相应电能,有着明显的节能 是:当机床启动和制动时,带动 320卡盘进行重载 环保效果。 启动和制动,因惯性与电机端产生很大的反作用力,力 矩直接作用于床头箱的传动齿轮上。每班频繁的启动和 制动,造成齿轮产生机械疲劳,容易损坏。 m ,r] . 4、实施改造方案 4.1拆除原有的Y132M一4型普通三相异步电动机, 改为大连电机厂生产的YSP132M一4.33B3变频电机, :H u 明 ‘ l卜1 T ———— 基频33Hz。内置制动单元,同时取代了原有的离心式 ‘ 、/ 主轴 离合器。同时配备台湾台达科技生产的VFD075B43A 变频器。 lI l 床头箱 m‘ 拦砖 厂1 鬯机 h L— , 、 主轴传动示意图 3、方案确定 随着现代电子技术的、计算机技术、电力检测技术 的迅速发展,按照交流电机转速公式n=6Of(1 s)/p(式中 改造前的普通电机 改造后的变频电机 4.2取消了4个交流接触器、中间继电器等电气元 件,简化了电气线路,减少了故障点 n、f、S、P分别表示转速、输入频率、电机转差率、电 机磁极对数),可知转速与输入电源频率成正比。按照 此原理,控制电机运行频率是进行电机速度控制最有效 的手段。 采用变频技术,对我公司机床主轴进行变频改造, 具有以下优点: 3.1变频器内部完善的环流检测功能,能够实时监 测电机运行状态,对电机的启动、运行、停车状态都进 行了实时监控,使得电机得以柔l生的启动和制动,避免 改造前的配电柜 改造后的配电柜 4-3.取消原有的机械手柄式的换档调速机构,改为 了电机直接启动和制动对机床主轴系统的冲击,从而有 在系统中输入指令直接调速。实际使用中,不再需要停 车换档,而是在需要调速的时候,在加工程序中输入速 效的保护了机械传动系统; 3.2变频器可根据CNC系统结点,控制变频电机 度指令程序(如¥520,表示每分钟520转),即可实现 不停机无级调速。 孺 

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